2021年8月,贵州某铝业棒磨机触摸屏程序改造工程项目顺利完工。
项目背景:
贵州某铝业棒磨机长期存在:设备正常运行下,触摸屏显示报警故障,导致真正出现问题时现场无法判断设备停机原因;原磨机PLC控制系统出现润滑设备跳闸,磨机未联锁保护停车,DCS系统与磨机PLC通讯故障时会使主机跳闸的等问题。客户要求通过此次程序改造工程项目对磨机PLC控制系统进行故障检查处理、升级完善等技术服务。
贵州某铝业棒磨机触摸屏程序改造工程项目于2021年7月启动。
项目通过对PLC程序的全面检查,检查出程序漏洞10项。同时,修补了客户提出的关于通讯及连锁保护等问题。
在磨机程序中,启停连锁控制占30%,70%为保护程序。保护程序对磨机的运行安全、稳定、高效发挥着至关重要的作用。这些保护程序通过触摸屏,仅展现出了有限的故障及报警条件。
球磨机源程序中的问题:
1、程序存在漏洞、缺陷。
2、过保护跳停。
3、非故障停机。
4、程序没有形成标准化,导致查找程序困难。
5、没有对故障机及报警分级。
6、故障判断条件为单一数据绝对值判断。
我们的解决方案:
1、对漏洞、缺陷进行了有效的修复。
2、通过稳定性策略优化,解决了过保护跳停、非故障停机问题。
3、对程序进行模块化、标准化设计。
4、开放更多的数据,方便了客户解设运行状态。
5、对程序进行动态监测。
6、对故障进行分级;对传感器数据进行校验。
7、故障分析判断采用复合逻辑并增加新的判断标准:绝对值、数据累计、差值、波动、趋势、死区等。
贵州某铝业棒磨机触摸屏程序改造工程项目的实施与运行,减少了设备事故的发生。如:设备的减速器油站故障时,磨机未停机。这个问题非常严重,会把轴瓦严重烧坏,而更换轴瓦会造成非正常停产。通过项目实施,避免了事故的发生,设备的偷停次数减少了50%,有效的提升了企业生产系统的可靠性和安全性。
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